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聯(lián)合法鹵水制鎂技術產業(yè)化邁出關建一步

2010年06月01日 13:33 6181次瀏覽 來源:   分類: 鎂資訊

  6月1日消息 5月28日,總投資5億元的青海西部鎂業(yè)科技發(fā)展有限公司10萬噸/年鹵水制取高純氫氧化鎂及氧化鎂項目開工。這標志著我國自主開發(fā)的聯(lián)合法鹵水制鎂技術向產業(yè)化邁出關建一步。
  氨-石灰聯(lián)合法鹵水制取高純氫氧化鎂、氧化鎂及其下游產品技術由中南大學聯(lián)手青海西部礦業(yè)集團攻關數年開發(fā)成功。技術研發(fā)帶頭人、中南大學教授徐徽告訴記者,傳統(tǒng)的鹵水制取氫氧化鎂、氧化鎂有兩種方法,分別是氨法和石灰法。前者所得產品純度高、質量優(yōu),但液氨消耗量大,副產大量含氨-氮廢水。后者雖然工藝簡單、生產成本低,但因天然石灰石中雜質較多,所得氫氧化鎂或氧化鎂產品純度低,質量差。尤其是兩種方法均未解決氫氧化鎂顆粒微小、難過濾等難題,制約了裝置大型化、連續(xù)化生產。
  據介紹,氨-石灰聯(lián)合法吸收了氨法與石灰法優(yōu)勢,既保證了產品的高質量,又通過氨的循環(huán)利用,減少了氨耗。更為重要的是,由于生產過程采用了中南大學氫氧化鎂成核、結晶與長大速度控制專利技術,使氫氧化鎂平均粒徑增大至50微米以上,避免了氫氧化鎂膠體的產生,從而大幅縮短了過濾時間,減少了氫氧化鎂干燥工序的能耗。
  徐徽介紹,1000噸/年實驗裝置的運行結果表明,與傳統(tǒng)的氨法和石灰法相比,聯(lián)合法過濾后的氫氧化鎂水分含量由60%左右降至15%以下,噸氧化鎂新鮮水用量減少90%,噸產品綜合能耗由7000千焦降至4000千焦,生產效率提高了100多倍,生產成本降低1/3以上。整個生產過程實現(xiàn)了“三廢”零排放。
  據了解,青海察爾汗地區(qū)每年產氯化鉀達300多萬噸,生產鉀肥過程副產含氯化鎂26%~33%的鹵水達1.2億立方米。但由于沒有成熟、可靠、低成本且可實現(xiàn)規(guī)模化、連續(xù)化生產的工藝技術,這些含鎂鹵水被集中存放于團結湖中,不僅占用大量鹽田,而且已經成為“鎂害”,影響我國鉀肥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展,并威脅察爾汗鐵路以及鹽湖地區(qū)十幾家鉀肥企業(yè)的安全。聯(lián)合法氫氧化鎂、氧化鎂技術實現(xiàn)產業(yè)化后,將徹底解決上述問題。

責任編輯:仁可

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